电石生产部年度工作总结

电石生产部2017年工作总结
2017年电石生产部不断自我加压,以安全生产为基础,节能降耗为关键点,认真贯彻落实公司各项工作部署,紧紧围绕年度目标任务,部门上下团结一心,克服重重困难和严峻挑战,使电石炉负荷、产量逐渐提升,各项生产消耗不断降低,部分生产指标处于同行业中上等水平,较好地完成了全年各项工作任务。现将17年主要生产情况汇报如下:
一、电石生产情况
各月生产指标见下表:
1、产量情况
2017年上半年,因电石炉炉变进线管母、净化系统的改造及电石炉频繁塌料、漏水等原因,导致各台电石炉产量较低。2017年下半年,通过严格控制入炉原料质量,对不合格的原料进行退货处理,确保入炉原料各项指标在工艺要求范围内,避免了因原料质量问题影响电石炉炉况。加强设备管理,发现设备隐患,及时消除,定期对设备进行计划性检修,确保各系统设备长期稳定运行,提高电石炉运行率,达到稳产、高产目的。合理规划电石炉计划停炉时间,为石灰窑提供稳定气源,提高成品石灰合格率,为电石炉平稳运行创造有利条件。通过以上措施,10、11、12月份,各台电石炉负荷稳定,产量节节攀升,电石日产量多次创新高,为完成年度生产任务奠定了基础。
截止12月10日,全年完成电石生产24.74万吨,已完成年度生产任务的95%。全年剩余21天,计划完成电石产量26万吨,预计2017年度可完成电石产量26.2万吨。
2、质量情况
2017年全年热样平均发气量为304L/Kg,较去年297L/Kg提高7个百分点,由年初303L/Kg提高至目前307 L/kg。矩阵干扰
3、综合电耗情况
2017年上半年,因设备改造及电石炉塌料、漏水等原因,造成电石炉停电频繁,电石炉多次低负荷焙烧电极、提升炉温,导致电石炉综合电耗高达3516kwh/t,2017年下半年通过不断总结经验,原料
管控、电石炉生产管理、人员管理等方面不断优化,原料更加稳定,电石炉负荷稳中有升、设备运行率越来越高,提高了产量,降低了电耗,截止目前电石综合电耗3343千瓦时/吨,较今年5月综合电耗3581千瓦时/吨降低238千瓦时/吨。目前电石炉整体负荷在80%左右,还未达到满负荷,电耗还有下降空间。
4、原料消耗情况
(1)石灰单耗
目前石灰单耗为1.2吨/吨,较年初相差不大,由于我们目前使用的石灰石强度较同行业使用的石灰石强度偏低,导致烧好的石灰强度差粉末率高,目前少量掺配使用乌海石灰石,乌海石灰石粒度大、强度好,但是乌海石灰石氧化镁较高,不能大批量使用。
(2)兰炭毛单耗
2017年年初兰炭单耗为0.9吨/吨,兰炭粉末率达到17.4%,通过对入厂原料品质的把关,原料输送环节的技改,设备的定期检查等措施,兰炭粉末率有了大幅度下降,从本年度最高的17.4%降到4.8%。
兰炭单耗从年初的0.9吨/吨降至目前的0.76吨/吨。
二、主要工作亮点及成效号码池
2017年二季度开始,电石炉在负荷提升阶段,遇到了大塌料、漏水、漏糊等各类不安全事件,生产一度陷入困境,产量低、消耗高。为了克服这些困难,电石生产部通过向行业专家学习,聘请专业技术队伍,开会讨论,认真总结经验,认为主要原因为今年上半年电石炉负荷较低熔池较小、原料质量不稳定、输送线长落料点多,大量掺配
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乌海石灰石等问题。
镁合金微弧氧化加工针对上述问题,电石生产部在公司各级领导的指挥下,成立了防塌料、防漏水、料面处理、电极管理等相关攻关小组,通过稳步提高电石炉负荷,改变上半年强升负荷的模式,确保电石炉运行稳定。
加强出炉管理防止塌料、人身伤害事故的发生。加强原料入厂管理,严禁不合格原料入厂,电石炉炉料配比更加平稳,炉内料层结构好转,产量不断提高,消耗不断下降。针对三季度电石炉漏水事件频发,从炉气温度、电极入炉深度、氢气含量等方面细化控制指标,防止设备长期处于异常状态下生产,而引发漏水事故发生。成立电极管理攻关小组,对电极糊储存、倒运、电极长度测量、糊柱高度测量等各方面制定了相应规定。对原料输送皮带落料管进行改造,将直接跌落技改为螺旋下料,降低
各项原料指标消耗。加强电石炉和石灰窑之间的协调生产,减少了石灰窑休风频次,石灰窑生产也更加稳定,从而形成良性循环。根据电石炉、石灰窑设备实际状况,提前制定检修计划,改变过去“坏了再修”的模式,电石炉、石灰窑的临停事件大幅降低,运行率得到保障,电石生产进一步稳定。
通过以上措施的制定和落实,四季度电石炉产量屡创新高,原料消耗、电耗等指标不断下降,为明年电石生产打下了良好基础。
三、安全工作方面
全年安全生产形势严峻,共发生一类障碍3次,分别为筛分楼MCC段失压事故、2.23电石炉变及动力变全跳事故、9月17日#1电石炉A相电极底环漏水事件。发生二类障碍5次,3月9日#2电石炉变A相进线绝缘击穿事故、7月10日#1配料站除尘器布袋烧损事故、
8月11日#4电石炉#2电极发生漏糊事故、8月21日和23日#3、#4电石炉塌料事故、9月10日电石厂5t叉车损坏事件。发生人员轻伤事故一次,4.25东山电石出炉工烫伤事件。从这些事件可以看出,电石生产安全形势非常严峻,安全管理压力依然很大。
定位片上述事件暴露出,部门生产人员在技术经验方面、培训方面仍有欠缺,在安全管理和制度落实上仍不到位,暴露出管理人员责任心不强、安全意识不高,外委单位操作技能差、应急预案针对性不强等诸
多问题。针对上述问题,部门积极开展安全培训工作,严格落实每起事故、临停的预防措施和责任追究,尽可能避免同类事故的反复发生,积极完善各项技术规范和管理措施,提升安全管控水平。
另外,根据公司春安活动、雨季三防、秋安大检查、冬季三防、百日安全等专项活动的要求,部门积极开展了相关活动,干部24小时值班,每逢特殊天气部门各级管理人员不分时间段赶赴现场检查安全状况,尤其是冷却厂房每次下雨都重点监督,确保重大危险源的安全状况良好。确保各项活动措施落到实处,为电石安全生产起到积极的促进作用。
部门今年先后完成多项安全管理技术措施和规定,主要有《电石生产部考核制度及要求》、《CO检测仪使用规定》、《处理料面安全规定》、《预防电石流地防范措施及电石流地应急处置措施》、《吹氧安全管理规定》、《电石炉停电及紧急停电要求》、《防止电石炉塌料的技术防范措施》、《带电测电极管理规定》等。这些措施和规定具有很强的针对性和可操作性,从预防和应急处置方面对危险因素进行防范和应
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