关于分立转子动平衡偏差过大的问题分析报告

关于分立转子动平衡偏差过大的问题分析报告
来源  | 电机工艺工装设计
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随着发电机技术的发展,现在中小型电机转子绝大部分为整体冲片式转子,其优点为可减少分级转子在制造过程的累计误差。
平移天窗原因分析如下:
一、磁极铁心迭压工装问题,工装如下:
现场工装已变形,导致磁极铁心垂直度偏大,最大测量有2~3mm左右(车转子外圆时状态不一,有的地方车到位,有的地方未见光)
改进措施:建议将工装改成整体工装,保证强度。
二、磁极铁心钻孔装配问题:
1. 磁极铁心钻孔尺寸如上图,最后有一段自由段,理论上最后的自由段与L4的尺寸是一样的,但是由于铁心迭压时,总长L3每个均有点偏差,加上目前钻孔时是通过划线后再钻孔(之前投制的钻模未使用),这样就很难保证L4与自由段的尺寸一致(现场测量约2~3mm偏差),装配时就会产生转子铁心端面错位,不一致的现象。(所以现场做动平衡时,用同一个磁极铁心掉头安装后不平衡量有很大变化的原因之一)。
2. 另外沉孔深度不一,未完全符合图纸深度要求,导致磁极螺钉深浅不一,影响动平衡不平衡量。
轮胎帘布改进措施:
1. 督促车间使用磁极铁心钻模工装来钻孔,减少自由段与L4段的尺寸差别,并将铁心钻孔后将每个铁心的L4端做标志,这样在总装转子装配时按照标志的方向装转子。
2. 督促车间钻孔时严格按照图纸深度要求钻孔。
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三、绕线操作问题:
因磁极绕线为手工绕线,且要求立绕,很难保证绕线时每个的松紧度一致(包括整体冲片式转子),最后导致有松有紧。绕线松紧不一可导致以下结果:
1、质检测量电阻,不同操作者绕的线包也有偏差,电阻误差在5%左右。(这也是对称式整体转子产生不平衡的原因之一)
2、没有按图纸规定排列,撑块装配时,没有压住最后一层线圈,最终影响动平衡不平衡量;
改进措施:1. 规范绕线操作,(操作者做好标记,将同一操作者绕线的磁极装配到一个转子上);
2.(制作立绕工装,减少人为因素对转子绕线松紧度的影响)
四、装配问题:
智能自吸泵由于前期磁极铁心钻沉孔时存在深浅不一的现象,导致装配时装磁极螺栓的深度判断不准,导致磁极螺栓松紧度不准确,最终可能会在装撑块的时候,导致撑块会将已固定好的铁心移位,最终影响动平衡不平衡量。(撑块装配的顺序)
五、车转子问题
由于前期铁心迭压时,垂直度偏大,导致转子装配好后整个转子外圆外径变化为无规律性的,车外圆时有的地方车的多,有的地方车的少,这样就认为的将转子铁心无规律的减重了,这样其每个铁心在转子上的重心位置也会发生偏移,最终影响动平衡不平衡量。
以上为影响动平衡不平衡量的原因分析,有主要的,也有仅次要的因素,个人认为项一、二、三为主要原因,要改善的话先从前三项中的改进措施中做改进。
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本文发布于:2024-09-23 08:27:51,感谢您对本站的认可!

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标签:转子   磁极   铁心   工装   导致   装配
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