炼钢过程钢中氧的控制

炼钢过程钢中氧的控制
(三种脱氧方式)
1 钢中的氧——钢洁净度的量度
 炼铁是一个还原过程。

      高炉内加入还原剂(C、CO)把铁矿石中的氧(Fe3O4、Fe2O3)脱除,使其成为含有C、Si、Mn、P、S的生铁。

    炼钢是一个氧化过程。

     把纯氧吹入铁水熔池,使C、Si、Mn、P氧化变成不同碳含量的钢液。
      当吹炼到终点时,钢水中溶解了过多的氧,称为溶解氧[O]D或a[O]。出钢时,在钢包内必须进行脱氧合金化,把[O]D转变成氧化物夹杂,它可用[O]I表示,所以钢中氧可用总氧T[O]表示:T[O]=[O]D+[O]I


      出钢时,钢水中[O]I→0,T[O]→[O]D;

      脱氧后:根据脱氧程度的不同[O]D→0,T[O]=[O]I。

      因此,可以用钢中总氧T[O]来表示钢的洁净度,也就是钢中夹杂物水平。钢中T[O]越低,则钢就越“干净”。

    为使钢中T[O]较低,必须控制:

    (1)降低[O]D:控制转炉终点a[O],它主要决定于冶炼过程;

    转炉采用复吹技术和冶炼终点动态控制技术可使转炉终点氧[O]D控制在(400~600)×10-6范围。
    (2)降低夹杂物的[O]I:控制脱氧、夹杂物形成及夹杂物上浮去除——夹杂物工程概念
(Inclusion Engineering)。

    随着炉外精炼技术的发展,钢中的总氧含量不断减低,夹杂物越来越少,钢水越来越“干净”,甚至追求“零夹杂物”,钢材性能不断改善。

    1970~2000年钢中T[O]演变,由于引入炉外精炼,对于硅镇静钢,T[O]可达(15~20)×10-6,对于铝镇静钢,T[O]可达到<10×10-6。
防静电控制器    (3)连铸过程:一是防止经炉外精炼的“干净”的钢水不再污染,二是要进一步净化钢液,使连铸坯中的T[O]达到更低的水平。


    钢中T[O]量与产品质量关系举例如下:

    (1)轴承钢T[O]由30×10-6降到5×10-6,疲劳寿命提高100倍。
细胞核染
    (2)钢中T[O]与冷轧板表面质量存在明显的对应关系。

    美国Weirton公司生产0.15mm厚薄板,在DTR生产线上检查120个板卷发现:

   T[O]越低,冷轧板质量越好,T[O]在(40~100)×10-6时废品率非常高。

钢结构安装
    (3)川崎Mizushima把中间包T[O]作为钢水结晶度标准,生产试验表明:

    中间包钢水总氧含量:
 产品质量缺陷不仅与钢中总氧T[O]有关,还与夹杂物种类、尺寸、形态和分布有关,如表1所示。

    由以上数据表明:
      钢中T[O]低,说明钢中夹杂物数量少,钢水较“干净”;
      洁净钢是一个相对概念,钢中T[O]控制到什么水平,决定于钢种和产品用途;
      产品质量不仅要控制夹杂物数量,而且夹杂物的形态、尺寸和分布也要得到控制。
 
2 转炉终点钢中氧的控制

    T[O]=[O]D+[O]I

双卡通    出钢时:[O]I→0,T[O]=[O]D

    生产统计表明,终点[O]D(a[O])决定于:

    (1)终点[C]

    转炉冶炼终点由副测定的C和a[O]统计关系可知:
   I区:[O]D波动在C—O平衡曲线附近

    [C][D]=0.0027    炉龄<2500炉

    II区:[O]D远离C—O平衡曲线

    [C][D]=0.0031~0.0037    炉龄>2500炉

    当炉龄大于3000炉,达到7500炉甚至10000炉,钢水中[C][D]积远离平衡线,且波动较大,这可能与采用溅渣护炉操作,降低了复吹冶金效果有关。
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(2)终点温度

    生产统计转炉终点钢水温度与a[O]的关系所示:

    当终点[C]=0.025%~0.040%时,随着温度的升高,终点[O]D呈上升趋势。当t>1680
时,终点[O]D明显增加。
(3)终渣(FeO)

&n    当终点[C]=0.02%~0.06%时,终点渣中(FeO+MnO)为14%~24%,而终点[O]D波动较大。
    (4)氧耗量

    终点[C]=0.02%~0.06%,氧耗量在48~58m3/t之间,而终点[O]D波动在(400~1400)×10-6。说明终点[C]越低(或后吹),吹入氧主要用来氧化铁,使渣中FeO大增,同时增加了终点[O]D。

    (5)转炉终点[O]D预报模型

    根据确定的控制变量,采用多元回归分析,得到转炉终点氧含量预报模型:

    [O]D=-3712.923+16.383[C]iron+248.706[Si]iron-1014.045[Mn]iron-3523.575
iron-1.221Tiron-1.254Rscrap+18.057/ [C]end-2640.148[Mn]iron+3523.575

end+3.749Tend-3.55×10-2Q+8.917(FeO)


    预报结果:预报值与实测值相对误差在±(11.3%~11.8%)

    由以上统计方程可知,在铁水成分和吹炼制度一定的条件下,要降低转炉终点[O]D,必须准确控制好以下参数:

    控制[C]end≥0.035%;
    控制终点温度在1640~1680NFJ防静电不发火地面;r>
    渣中(FeO+MnO)在14%~18%;

    提高转炉终点碳和温度的命中率,杜绝后吹;


   强化复吹效果(尤其是对低碳钢)

&n    [C]end=0.02%~0.05    顶吹终点[O]D=(700~900)×10-6
   [C]end=0.02%~0.05    复吹终点[O]D=(250~600)×10-6

    采用动态控制,提高转炉[C]和温度的双命中率,减少后吹,加强溅渣护炉后高炉龄的复吹效果是降低转炉终点[O]D含量的有效措施,既可节约铁合金消耗,更重要的是从源头上减少钢中夹杂物生成,提高钢的洁净度,这对生产低碳钢或超低碳钢的冷轧薄板是非常重要的。

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